在理想情況下,優(yōu)質(zhì)的電力供應應該提供具有正弦波形的電壓。但在實際電力系統(tǒng)運行中,由于電力用戶接有大量非線性負荷,向電力系統(tǒng)注入諧波電流因而使電力系統(tǒng)的電壓和電流波形發(fā)生畸變,直接影響了電能質(zhì)量。
電力用戶的各種整流設(shè)備、交直流換流設(shè)備、電子電壓調(diào)整設(shè)備、電弧爐、感應爐等非線性負荷產(chǎn)生的諧波,不僅危害了電網(wǎng)安全,增加了電網(wǎng)的損耗,而且還直接造成用戶端無功補償電容器組的諧波電流放大和諧振,從而導致無功補償電容器因過負荷或過電壓而損壞。諧波濾波及無功補償成了非線性負荷電力用戶關(guān)注和要解決的突出問題。
馬鞍山是我國鋼鐵生產(chǎn)基地之一。鋼鐵生產(chǎn)工藝中的非線性負荷產(chǎn)生的諧波一直受到電網(wǎng)企業(yè)、電力用戶及節(jié)能生產(chǎn)服務(wù)公司的高度重視。采用分組分級動態(tài)補償技術(shù),很好地解決了諧波濾波及無功補償問題,且運行安全可靠,節(jié)電效果明顯?,F(xiàn)就該裝置的運用實例介紹如下。
1 實例1:馬鞍山創(chuàng)新鋼廠
1.1 基本情況
馬鞍山創(chuàng)新鋼廠于1999年8月份進行擴建并轉(zhuǎn)入正式生產(chǎn),是一個黑色金屬冶煉與壓力加工企業(yè)。其主要設(shè)備有“熱軋—火成材”全連軋機組1臺,50m3制氧機1臺,0.5t中頻感應爐3臺,以及各種配套輔助設(shè)備。全廠用電設(shè)備總?cè)萘窟_2300kW。
1.2 諧波濾波及無功補償裝置投運情況
早在1997年該廠曾在230軋機主電動機(245kW)上安裝了無功就地補償裝置,使該廠功率因數(shù)由0.7提高到0.9以上,主變壓器出力增加20%,同時線電流大幅降低,節(jié)電率達25%,在保證電能質(zhì)量及設(shè)備安全可靠的同時,減少了電費支出,其經(jīng)濟效益十分明顯。
1999年8月“熱軋—火成材”全連軋機組投運后,產(chǎn)生的高次諧波使功率因數(shù)降低。從1999年7月至10月間,因功率因數(shù)考核不合格該廠被罰款7.6萬元。為此,該廠采取了以下諧波濾波及無功補償措施:
(1)在2500kVA主變壓器(35/6kV)6kV側(cè)新裝自動補償及濾波裝置主、副柜各1臺。
(2)在630kVA變壓器(6/0.4kV)0.4kV側(cè)新裝自動補償及濾波裝置1臺。
(3)對原1000kVA變壓器補償用電容器柜修復,更換控制器及損壞的電容器,使其正常投運。
該廠采取上述措施后,諧波得到抑制,功率因數(shù)由原來的0.62提高到0.9左右,節(jié)電效果明顯。
2 實例2:奧盛(馬鞍山)綱線鋼纜公司
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