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轉(zhuǎn)爐除塵器簡(jiǎn)介

發(fā)布時(shí)間:2009年9月15日 來(lái)源:

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    三、環(huán)境保護(hù)和清潔生產(chǎn)


    a、環(huán)境保護(hù)


    過(guò)去,一直把硫化堿產(chǎn)業(yè)稱(chēng)之為高污染產(chǎn)業(yè),其主要原因是轉(zhuǎn)爐煅燒反應(yīng)高溫?zé)煔獠唤?jīng)任何治理直排的遮天蔽日、滾滾濃煙而被冠之。關(guān)于對(duì)該廢氣的治理,國(guó)內(nèi)走過(guò)了濕法(麻石水膜除塵)、干法(布袋除塵器)兩個(gè)歷程。因煙塵中含有大量的Na2SO4,使得用濕法除塵時(shí),除塵水不能持久循環(huán)使用,因硫化堿工藝用水較少,工藝也消耗不了該水,只得外排造成二次污染,故一直沒(méi)能推廣開(kāi)。目前干法布袋除塵器在短轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)硫化堿中投用成功后,迅速擴(kuò)展至國(guó)內(nèi)各硫化堿產(chǎn)區(qū),其除塵效率可達(dá)50mg/m3,對(duì)于干法除塵來(lái)說(shuō),長(zhǎng)、短轉(zhuǎn)爐均易采用,但同等生產(chǎn)能力短轉(zhuǎn)爐較長(zhǎng)轉(zhuǎn)爐投資需增加一倍。


    關(guān)于脫硫,短轉(zhuǎn)爐煙氣不加任何脫硫工藝,其二氧化硫平均濃度為500~600mg/m3,也就是說(shuō),短轉(zhuǎn)爐煙氣僅通過(guò)干法布袋除塵器除塵后,煙氣就可以達(dá)到GB9078-1996《工業(yè)爐窯大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》中的二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)限值(粉塵≤200mg/m3,二氧化硫≤850mg/m3)。而長(zhǎng)轉(zhuǎn)爐煙氣,現(xiàn)雖沒(méi)有像短轉(zhuǎn)爐那樣系統(tǒng)的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),但從其產(chǎn)成品中碳酸鈉含量可以得知長(zhǎng)轉(zhuǎn)爐煙氣中二氧化硫含量非常高(因?yàn)橐粋€(gè)分子的碳酸鈉形成,就基本有一個(gè)分子的二氧化硫或硫化氫排出),參照短轉(zhuǎn)爐加料后升溫時(shí)煙氣中二氧化硫最高濃度3590mg/m3數(shù)值推測(cè),長(zhǎng)轉(zhuǎn)爐煙氣二氧化硫濃度應(yīng)在1000~3000mg/m3之間,也就是說(shuō),長(zhǎng)轉(zhuǎn)爐煙氣若要達(dá)標(biāo)排放,必須除塵、脫硫兩套工藝同時(shí)上,這樣,不僅要增加投資,而且使系統(tǒng)操作復(fù)雜化,增大運(yùn)行成本。如此看來(lái),長(zhǎng)轉(zhuǎn)爐的煙氣治理遠(yuǎn)不如短轉(zhuǎn)爐煙氣治理“省事”。


    b、清潔生產(chǎn)


    清潔生產(chǎn)是短轉(zhuǎn)爐的劣勢(shì)。因?yàn)槎剔D(zhuǎn)爐是間隙操作,加出料頻繁,且加、出料部位都無(wú)法進(jìn)行密封,加、出料時(shí)使車(chē)間煙霧彌漫,這是短轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)硫化堿無(wú)法解決的問(wèn)題,要消除加、出料時(shí)短轉(zhuǎn)爐無(wú)組織性廢氣,需對(duì)整個(gè)工房進(jìn)行無(wú)組織廢氣處理,投資較大。


    長(zhǎng)轉(zhuǎn)爐加、出料都是連續(xù)進(jìn)行,部位都是固定不變的,封閉、治理加、出料部位廢氣較易。

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